氧化溝也稱氧化渠,又稱循環(huán)曝氣池,是活性污泥法的一種變形,是50年代荷蘭pasveer首先設計的。最初一般用于處理在5000m3以下的城市污水。
三溝式氧化溝是氧化溝的一種典型構造型式,目前采用的三溝式氧化溝工藝,是丹麥在間歇式運行的氧化溝基礎上開創(chuàng)的,它實際上仍是一種連續(xù)流活性污泥法,只是將曝氣、沉淀工序集于一體,并具有按時間順序交替輪換運行的特點,其運轉周期可根據(jù)處理水質(zhì)的不同進行調(diào)整,從而使其運行操作更趨于靈活方便。這種工藝流程簡單,無需另設一次、二次沉淀池和污泥回流裝置,使氧化溝工藝的基建投資和運行費用大為降低,并在一定程度上解決了以往氧化溝占地面積大的缺點,我國邯鄲市東污水處理廠采用的就是這種工藝。
2.三溝式氧化溝的工藝流程
三溝式氧化溝工藝主要按下面六個階段輪換運行。
階段A:污水經(jīng)配水井進入溝Ⅰ,溝內(nèi)轉刷以低速運轉,轉速控制在僅能維持水和污泥混合,并推動水流循環(huán)流動,但不足以供給徽生物降解有機物所需的氧。此時,溝Ⅰ處于缺氧狀態(tài),溝內(nèi)活性污泥利用水中的有機物作為碳源,活性污泥中的反硝化菌則利用前一段產(chǎn)生的硝酸鹽中的氧來降解有機物,釋放出氮氣,完成反硝化過程。同時溝I的出水堰自動升起,污水和污泥混合液進人溝Ⅱ.溝Ⅱ內(nèi)的轉刷以高速運行,保證溝內(nèi)有足夠的溶解氧來降解有機物,并使氨氮轉化為硝酸鹽,完成硝化過程.處理后的污水流入溝Ⅲ,溝Ⅲ中的轉刷停止運轉,起沉淀池的作用,進行泥水分離,由溝Ⅲ處理后的水經(jīng)自動降低的出水堰排出。
階段B:進水改從處于好氧狀態(tài)的溝Ⅱ流入,并經(jīng)溝互Ⅲ沉淀后排出。同時溝Ⅰ中的轉刷開始高速運轉,使其從缺氧狀態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài),并使階段A進入溝Ⅰ的有機物和氨氮得到好氧處理,待溝內(nèi)的溶解氧上升到一定值后,該階段結束。
階段C:迸水仍然從溝Ⅱ注入,經(jīng)溝Ⅲ排出.但溝Ⅰ中的轉刷停止運轉,開始進行泥水分離,待分離完成,該階段結束。階段A、B、C組成了上半個工作循環(huán).
階段D:進水改從溝Ⅲ流入,溝Ⅲ出水堰升高,溝Ⅰ出水堰降低,并開始出水。同時,溝Ⅲ中轉刷開始低速運轉,使其處于缺氧狀態(tài).溝Ⅱ則仍然處于好氧狀態(tài),溝Ⅰ起沉淀池作用。階段D與階段A的水淹方向恰好相反,溝Ⅲ起反硝化作用,出水由溝Ⅰ排出。
階段E:類似于階段B,進水又從溝Ⅱ流入,溝Ⅰ仍然起沉淀他作用,溝Ⅲ中的轉刷開始高速運轉,并從缺氧狀態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài)。
階段F:類似于階段C,溝Ⅱ進水,溝Ⅰ沉淀出水。溝Ⅲ中的轉刷停止運轉,開始泥水分離。至此完成整個循環(huán)過程。
通常一個工作循環(huán)需4-8小時,在整個循環(huán)過程中,中間的溝始終處于好氧狀態(tài),而外側兩溝中的轉刷則處于交替運行狀態(tài),當轉刷低速運轉時,進行反稍化過程,轉刷高速運轉時,進行硝化過程,而轉刷停止運轉時,氧化溝起沉淀池作用。不難看出,若調(diào)整各階段的運行時間,就可達到不同的處理效果,以適應水質(zhì)、水量的變化。目前運行的這種工藝,大部分是預先將各階段的運行時間,根據(jù)具體的水質(zhì)、水量,編入運行管理的計算機程序中,從而使整個管理過程運行靈活、操作方便。
3.三溝式氧化溝的有優(yōu)點
美國EPA對不同類型生物處理法的運行情況的調(diào)查結果表明,不同工藝出水BOD5小于20mg/L的時間占總運行時間百分數(shù)分別是:氧化溝90%,鼓風曝氣70%,生物濾池60%。由此可見,氧化溝的處理效果比其它生物處理方法穩(wěn)定。氧化溝的特點是低負荷運行,因此有機物可以有效去除,COD去除率在90%以上。而且對氨氮完成硝化。氧化溝運行操作簡便,基建和運行費均低于活性污泥法。當要求污水脫氮時,氧化溝比其它生物脫氮工藝費用低、TN去除效率高,因為它的循環(huán)運行方式非常適合生物脫氮的過程,不需要為反硝化而增設回流系統(tǒng)。
4.式氧化溝運行及設計存在的問題及解決辦法
A:存在的問題
以邯鄲三溝式氧化溝為例,邯鄲三溝式氧化溝的根據(jù)下列數(shù)據(jù)設計處理生活污水:
進水:
BOD5=130 mg/L
NH3-N=22 mg/L(T=10 0)
TN=42 mg/L
SS=160 mg/L
堿度=280 mg/L(以CaCO3計)
出水:
BOD5<15 mg/L
NH3-N< 2~3 mg/L(T=100)
TN< 10~12 mg/L(T=100)
TN=6~8 mg/L(T=25 0)
TSS< 20 mg/L
最低溫度=10o(最高溫度=25o)
清華大學周律等人[2,3]對邯鄲氧化溝進行了大量的現(xiàn)場測定工作,總結起來也是以下三個問題:
?、佟⊥A魰r間與反應時間問題:出水NH3-N偏高,通過實驗發(fā)現(xiàn)延長硝化停留時間,可以降低出水的NH3-N。這說明原設計的停留時間雖然對于BOD的去除充分,但對于脫氮其停留時間是不夠的。上述問題可能也與污泥齡和運行方式有關。
② 污泥停留時間問題:通過污泥耗氧速率和懸浮物干重損失率等評價污泥穩(wěn)定化實驗方法,對其污泥進行測定的結果表明:經(jīng)過處理的污泥尚未得到穩(wěn)定。
?、邸∪郎鲜窖趸瘻系娜莘e利用率問題:從前面的討論可知三溝式氧化溝本身的容積利用率較低(58%)。在邯鄲測得三溝中MLSS為5.3 、2.0、5.0 kg/m3。fa=0.40與上述的理想狀態(tài)相差很大。三條溝的MLSS分布與設計的分布情況有較大差距。這是三溝式氧化溝運行及設計的一個主要問題。
B 改善三溝式氧化溝運行的一些考慮
從邯鄲污水廠幾年運行來看,進一步完善工藝操作以達更為優(yōu)化的運行是可能的。如下主要是以改進出水水質(zhì)為目標的完善。
由于邯鄲污水廠目前的進水水質(zhì)與設計值不全相符,這對其出水水質(zhì)有一定影響,主要反映在脫氮效果不太理想。這與水質(zhì)組成,如進水的碳氮比有很大關系,也與操作有一定關系。從三溝式氧化溝硝化―反硝化的操作模式中可以發(fā)現(xiàn),反硝化操作與硝化操作的運行時間相比較短,在一個周期內(nèi)這一比值為1∶2。前置式A/O流程,反硝化與硝化的水力停留時間比采用1∶3~4。在實踐中還發(fā)現(xiàn),出水的NH+4-N常有偏高的現(xiàn)象。針對上述的一些情況進行了小型試驗,發(fā)現(xiàn)如果適當提高硝化的運行時間比例可降低出水NH+4-N值,并使脫氮的效果有所改進。由于自養(yǎng)型的硝化菌生長速度慢,其生長環(huán)境條件影響硝化速率及含氮有機物和氨氮的去除,只有硝化菌的正常代謝才能為脫氮提供NO-3-N。異養(yǎng)型反硝化菌生長環(huán)境要求低,代謝速度也較快,不僅在硝化過程中利用適宜的微環(huán)境進行同時反硝化,還可利用邊溝5h的澄清和沉淀過程進行反硝化。實踐中發(fā)現(xiàn),邊溝的脫氮效果一般為10%左右。
5.三溝式氧化溝的應用前景
三溝式氧化溝是新一代氧化溝工藝的典型代表,這種氧化溝工藝結合了許多新的污水處理操作方式,如A/O法,SBR法等。通過對生產(chǎn)性三溝式氧化溝的調(diào)查研究表明,這種工藝處理效果十分穩(wěn)定,滿足BOD5和懸浮物濃度小于30mg/L的頻率分別為92%和96%。而且,氧化溝排放的剩余污泥可滿足EPA推薦的B級污泥病原菌排放標準。其反硝化運行和硝化運行的時間比TDN/TN對調(diào)節(jié)三溝式氧化溝脫氮效果起著重要的作用,是一個關鍵的運行參數(shù),針對不同的污水水質(zhì),調(diào)節(jié)TDN/TN可達到比較好的氮去除效果。三溝式氧化溝工藝能耗低,運行管理方便,是適合我國中小型城市使用的簡便、高效的污水處理技術。